近日,华川电装在108槽8层线扁线定子生产中取得重大突破,成功实现432颗焊点颗颗如一,破解了该型号扁线定子规模化量产与品质管控的核心难题,为电机整机性能提升提供了坚实保障。
据悉,108槽8层线扁线定子三大核心工序均面临突出痛点,曾严重影响产品品质与生产效率。为实现焊点精准可控、品质稳定统一,华川电装研发团队直面痛点、精准施策:
在发卡成型环节
优化专用刀具结构,彻底消除铜线棱边毛刺,改善线头变形缺陷,从源头保障铜线品质;
在尾端扭线环节
严格规范压线、扩口工艺标准,统一定子成型状态,同时升级设备控制系统与工装,增设扭线浮动调节机构,顺畅完成定子入模定位,有效解决扭线后线头歪斜、高度尺寸偏差等问题;
在铜线焊接环节
摒弃效率低下的传统焊盘焊接方式,采用焊接铜线夹精准夹持焊点,大幅降低人工操作强度,通过反复调试适配细径铜线的焊接工艺参数,层层严控焊接成型质量,确保每一颗焊点都符合高标准要求。



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